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吐哈油田对鲁克沁三叠系超深稠油井实施注气+注水吞吐措施4井次

来源: 中国石油报    责编: 旋     发布时间:2018-03-20 09:36

中国石油网消息 (记者张斌 通讯员陈铁君)截至3月19日,吐哈油田对鲁克沁三叠系超深稠油井实施注气+注水吞吐措施4井次,措施后平均单井每天增油3.7吨。

去年以来,吐哈油田自然递减率下降0.4个百分点,相当于吐哈油田增产原油7000吨,少钻开发井10口,节约投资8400万元。

吐哈油田自然递减率控制难主要体现在两个方面:一是老区剩余油高度分散,井网适应性逐年变差,注水调控手段单一,老区自然递减控制难度大。二是火山岩、致密油等非常规油藏产量占比逐年增加,2017年占比达到25.8%,初期递减50%以上,稳产难度大。

吐哈开发人员扩大注水吞吐、注水+压裂等自身补充能量实施规模。积极开辟水驱试验井组,取得效果后推广实施,将开发方式由单井吞吐转入井组渗析+驱替,解决非常规油藏递减大的难题。致密油、火山岩油藏年产分别达到13.72万吨、13.36万吨,实现历史性突破。

吐哈加快注水示范区建设,温西三和玉果精细注水示范区效应初步显现。温西三完成调控措施86井次,自然递减率由20.7%控制到9.3%。玉果油田完成调控措施72井次,自然递减率由12.7%控制到-1%。

吐哈开展注水专项治理活动。鲁克沁二叠系增注获得突破,应用“乳化酸+变排量酸化”技术,实施16口,解决了油田欠注难题。三塘湖砂岩油藏探索压裂增注技术,实施2口井,效果明显。

鲁克沁采油厂通过精细注水,已注水区块注水见效规模持续扩大,油井见效比例稳步提升。鄯善采油厂、吐鲁番采油厂建立精细注水示范区,自然递减率控制在方案目标以内。三塘湖采油厂扎实开展精细注水工作,水驱自然递减率控制在10%以内。

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