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长庆采气二厂子洲气田深入推进潜力评价找到新区带 优选出15个有利区

来源: 中国石油报    责编: 旋     发布时间:2018-02-07 08:41

中国石油网消息(通讯员张肖锋 杨国平)截至2月5日,长庆采气二厂子洲气田通过加大开发潜力评价技术攻关力度,多学科相结合,综合评价、优选出新井位70余口,为气田稳产上产奠定了坚实基础。

自2006年开发建设以来,子洲气田已连续6年保持13亿立方米规模稳产。近年来,由于气田持续高位运行,井口压力不断下降,2013年开始,投产较早的部分气井产量明显递减,由于放大压差生产,递减井数量逐年增多。气田开发面临及时弥补气田产量递减、低产井间歇井比例增大、设备与设施日益老化等诸多难题。对此,采气二厂深入推进气田开发潜力评价工作,不断寻找新的战略接替区,为子洲气田持续稳产保驾护航。

2017年,这个厂加大科技攻关力度,在历年地质研究认识及研究成果的基础上,充分应用新钻井基础资料,结合气田开发动态,进一步对气田内部井网不完善区域、气田边部及北部新区地质特征进行了针对性研究。

通过气藏精细描述,这个厂对沉积特征、砂体展布、有效储层分布、水体分布规律等认识更加深入,新的有利富集区得到落实。这个厂根据气藏生产动态特征研究,评价目前气田的压力分布,落实气田的剩余储量分布特征及可动用性,提出挖潜有利区。同时,在有利区筛选、井网井距评价基础上,结合生产动态及产建实施效果,综合评价,提出已开发区块内部加密、滚动扩边及北部新区开发等多项技术对策,为延长气田稳产期、提高采收率奠定基础。截至目前,子洲气田共优选出15个有利区,落实2个战略接替区,提出可靠井位建议70余口。

此外,针对低产低效气井,采气二厂从储层物性及邻井静动态特征入手,开展二次改造、老井侧钻、查层补孔等增产技术研究,为气井挖潜做好了技术储备,筛选出可靠井位16口。

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